单体行业走向规模化(五)
单体行业走向规模化(五)
其次,我们来评价万吨级有机硅工业性实验装置取得的成绩。我与从事过这个项目多位专家谈论过这个话题,回答出乎意料的一致,或许是“英雄所见略同”的缘故,我们可以强烈地感受到先驱们自尊、自责、自强的精神,同时也有责任客观的评价该项目所取得的成果,这不仅是对先驱者的尊重,也是对历史的尊重。
1.形成了从硅粉加工、氯甲烷合成及精制、MCS合成及分离、DMDCS恒沸酸水解、水解物裂解、D4&DMC蒸馏等工艺装置组成的基础工厂的格局。
2.在工艺和装备技术上取得了多项成果:
采用雷蒙磨生产出符合MCS合成所需的合格硅粉;
采用新型MCS流化床反应器及辅助系统,利用反应余热发生蒸汽合理利用;
采用湿法除尘工艺,满足了MCS分离对含尘量的要求;
采用铜催化体系合成MCS;
采用脱高、脱低、二元、轻分、共沸、含氢、三甲七塔切割流程,实现了粗单体的连续分离;
采用DMDCS恒沸酸水解工艺,副产30%的盐酸经解析后用于氯甲烷合成;
采用真空脱高、脱低二塔流程,产出D4、DMC;
对耐磨材料、耐酸材料进行了有益的探索,形成了大量的经验数据;
对各种物料、半成品、成品物性加深了实践认识和理性认识。
3.通过项目建设、设计、试车和改造,为中国有机硅行业培养了人才,其中很大一部分人都是现在这个行业的技术精英。
虽然这个项目有多项成果,但由于当时工艺、装备、资金和体制等问题,星火厂在1995年终于走到了尽头,全部装置停产,大部分员工离厂,企业陷入破产的窘地。星火厂的情况引起了化工部的高度重视,也引起了时任中国蓝星集团公司任建新总经理的关注。在顾秀莲部长亲自部署落实下,1996年,原化工部星火化工厂加盟蓝星集团,这标志着中国有机硅事业从此翻开了新的一页。
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